PT PLN (Persero) - UIP KITRING NUSA TENGGARA - UPP SUMBAWA

Turbine Lubrication System


 Turbine Lubrication System





Terdapat dua fungsi utama dari lubrication system pada turbine, yaitu :

1. Pelumasan bearing pada turbine dan generator
2. Sebagai actuator control governoor valve melalui servo   

Lube oil system equipment :

1. Main Oil Pump

Pompa yang terkoneksi langsung ke rotor turbin, memanfaatkan piutaran turbine untuk memutar pompa dan mensuplay oli dari lube oil ke bearing turbine dan governoor .

2. HP Oil Pump 

Pompa yang digunakan untuk start up turbine

3. AC Oil Pump
Pompa emergency yang menyala ketika lubrication pressure < 0,08 MPa

4. DC Oil Pump
Pompa emergency yang menyala ketika lubrication pressure < 0,07 MPa

5. Oil Cooler

Untuk mendinginkan oli , menggunakan closed cooling water system sebagai pendingin utama 

6. Oil Filter

Untuk menyaring kotoran , agar tidak masuk ke bearing dan governoor


Cara Kerja ( Interlock Test Lubrication system turbine )



  • Ketika main oil pump gagal bekerja  pressure < 0,65 MPa, HP Oil pump akan bekerja.
  • Ketika lubrication pressure < 0,08 MPa, AC oil pump akan bekerja
  • Ketika lubrication pressure < 0,07 MPa, DC oil pump akan bekerja
  • Ketika temperature oil tank < 20 C, electric heater harus dinyalakan, dan ketika oil tank temperature > 38 C electric heater dimatikan.
  • Ketika perbedaan oil pressure antara inlet dan outlet filter > 0,05 MPa filter harus diganti.







Menantang Ombak demi Target COD 2018 PLTU Sumbawa Barat (2x7) MW


Blog Competition #EnergiOptimisme : Menantang Ombak demi Target  COD 2018 PLTU Sumbawa Barat (2x7) MW



Oleh : Adiartha Prihananto | PLN UIP Nusa Tenggara – UPP Sumbawa



Refractory Drying Out (curing) boiler

 Refractory Drying Out Boiler







RDO atau curing adalah tahapan akhir konstruksi boiler yaitu pemanasan awal dinding refractory dengan kenaikan temperature yang dijaga untuk mencegah crack saat pengoperasian boiler.
RDO bisa dilakukan sebelum atau sesudah chemical cleaning. RDO harus dilakukan sebelum first firing boiler.

Deaerator

Deaerator





Deaerator adalah equipment dari turbin proper yang memiliki 3  fugsi : 

1. Menghilangkan oksigen atau gas - gas lain nya pada feed water sebelum masuk boiler. 
2. Memanaskan air kondesat menggunakan ekstraksi( gas buang) no 2 dari turbine ( direct      contact heater ) Temperature ekstraksi 178 C , Pressure 2,8 bar .
3. Chemical dozing amoniak dan hydrazine.

Instalasi Pipa Offshore

Instalasi Pipa Offshore



Artikel ini saya buat ketika saya akan menyambung pipa di dasar laut tanpa menggunakan kapal tongkang. Karna keterbatasan biaya, kita tidak bisa mendatangkan kapal tongkang untuk menarik pipa ke tengah laut. 
Alat bantu yang di pakai adalah drum bekas oli 200 L

Konsekwensi yang di hadapi adalah rakitan drum yang di pakai harus mampu menahan gaya berat pipa, sehingga pipa tidak tenggelam.

Gaya apung Drum > Gaya berat pipa di air

Spek Pipa  :

material           : Stainless steel 316 L 
Panjang           : 48 meter
Diameter         : 800 mm
Berat               : 8 ton


Prosedur Chemical Cleaning Boiler

Prosedur Chemical Cleaning Boiler





1. Introduction


         Chemical cleaning adalah salah satu tahapan prekomisioning PLTU sebelum first firing ( penyalaan pertama boiler ). Tujuan dari chemical cleaning adalah menghilangkan oil, grease, organic matter, welding slag pada permukaan dinding pipa boiler untuk mencagah korosi dan memberikan layer protection untuk preservasi selama pengoperasian boiler.

Project Overview

PLTU SUMBAWA BARAT (2X7) MW





Boiler 

Manufactured                         = WUXI HUANGUANG BOILERCO.LTD
Type                                       = Stocker
Output capacity                      = 40 ton / hour
Volume                                   = 30780 L
Working pressure                   = 5,3 Mpa
Design pressure                     = 6,15 Mpa
Hydrostatic test pressure       = 9,22 Mpa
Design temperature               = 510 C


Turbine

Manufactured                         = Hangzhou Chinen Steam Turbine Power CO. LTD
Rated speed                           = 3000 RPM
Rotor material                        = 34CrMo1A (0,86%Cr-Steel)
Casing material                      = ZG17Cr1Mo
Impeler material                     = 34CrMo1A (0,86%Cr-Steel)

Cara Menghitung Head Pompa ( Required Head Pump )

DESIGN CALCULATION HEAD BOILER FEED PUMP




Related article : Siklus PLTU

Data Pompa     :


Head = 7,2 Mpa = 720 meter

Design system ( sesuai heat balance )

- Working pressure = 53 bar = 530 meter
- Elevation drum ( titik tertinggi discharge ) = 24 meter

DESIGN CALCULATION PUMP


Head Total = Hsuction + Hdischarge + Hsystem + Helevasi

1.) Hsuction         =  0 meter ( positive suction )

2.)H discharge


      F = Friction factor pipe ( see moody diagram )
     D = Diamaeter pipe
     v   = Kecepatan air
     g  =  gravitasi

                              Cara membaca moody diagram :


Performance Test Boiler PLTU 2X7 MW Sumbawa Barat


PERHITUNGAN EFISIENSI BOILER 


Performance Test adalah salah satu pengujian dalam tahapan komisioning untuk menguji performa pembangkit terhadap kontrak.

Jika terjadi deviasi terhadap PPG ( Plant Performa Guarantee ) maka kontraktor akan dikenakan denda yang besaran nya di atur dalam kontrak.

Perhitungan ini saya buat berdasarkan PID Heat Balance dan basic design PLTU Sumbawa Barat. Sebagai pembanding nanti kalau Performance test yang sebenarnya dilakukan menunggu kedatangan batu bara. 


Data PLTU Sumbawa Barat


Type Boiler                       :  Stocker
Flow Main Steam             : 35.223 kg/jam
Temperature Main Steam : 470 C
Entalphi main steam         : 3364,2 kJ/kg
Flow Feed Water              : 36.286 kg/jam
Pressure Feed Water         : 70 bar
Temperature Feed Water  : 150 C
Entalphi Feed Water         : 632,1 kJ/jam
Coal Consumption           : 8,8 ton / jam
GCV Batu bara                : 3500 kcal/kg = 14.653 kJ/kg

Type Batu bara yg dipakai adalah lignite / kalori rendah

Maka untuk menghitung efisiensi boiler dengan menggunakan metode langsung adalah menggunakan formula sebagai berikut :


Dari perhitungan di atas didapatkan efisiensi boiler 73 %
Standard  Performance Test Boiler adalah ASME PTC 4 2013 " Performance Test Codes Fired Steam Generators "